? ? ? 高壓多級泵機(jī)組系統(tǒng)存在降壓現(xiàn)象,出口壓力從正常的2.0mpa~2.3mpa下降到1.2mpa左右,甚至在輸送過程中降到1.0mpa以下,使輸送流量變低,能效低下,嚴(yán)重影響介質(zhì)輸送作業(yè),而在提高變頻器頻率后,高壓多級泵出口壓力仍不能恢復(fù)正常,必須進(jìn)行反抽。備用泵啟動后,高壓水壓恢復(fù)正常,但只能持續(xù)幾天,之后出口壓力再次下降,回抽后的壓力提升效果不明顯,影響整個系統(tǒng)正常運(yùn)行,接下來長沙中聯(lián)泵業(yè)小編就來分享一下高壓多級泵機(jī)組系統(tǒng)壓力下降的原因及解決辦法,供廣大用戶朋友們參考。
一、高壓多級泵機(jī)組系統(tǒng)存在降壓現(xiàn)象原因分析
1、檢查高壓多級泵的進(jìn)水部分,發(fā)現(xiàn)高壓多級泵的進(jìn)水管是否被內(nèi)部雜物堵塞。
2、高壓多級泵進(jìn)水管和雜物堵塞后,發(fā)現(xiàn)在泵的裝載檢查中,高壓多級泵有一定程度的泄漏,時間不長,填料更換泵就使用了質(zhì)量差的填料,造成泵壓的原因,拆泵后發(fā)現(xiàn)泵的葉輪發(fā)生損壞,降低泵的速度。
綜上所述,高壓多級泵出口壓力下降的原因如下:
1、高壓多級泵進(jìn)水口有雜物;
2、高壓多級泵密封不嚴(yán);
3、高壓多級泵葉輪損壞;
4、部分終端閥內(nèi)漏。
二、高壓多級泵機(jī)組系統(tǒng)降壓的改進(jìn)措施
根據(jù)以上分析,對設(shè)備和工藝進(jìn)行了改進(jìn)。具體措施如下:
1、改進(jìn)高壓多級泵的進(jìn)水管,提高進(jìn)水管的吸入高度,減少泵吸入高壓氨罐底部雜物的可能性。
3、更換填料,更換為優(yōu)質(zhì)聚乙烯填料,減少高壓多級泵體泄漏。
4、更換葉輪。更換了兩個泵損壞的葉輪。
- 更換終端閥。對焦?fàn)t上的108個端閥進(jìn)行一一檢查,更換內(nèi)漏的17個閥。
6、調(diào)整安全閥設(shè)定壓力。高壓多級泵出口管安全閥設(shè)定壓力由2.8mpa降至2.5mpa,減少系統(tǒng)發(fā)熱,有效保護(hù)填料,延長填料更換周期。
7、變頻自調(diào)改造。高壓多級泵變頻裝置自調(diào)節(jié),變頻器頻率與高壓氨泵出口壓力互鎖,實(shí)現(xiàn)頻率自動調(diào)節(jié),進(jìn)一步穩(wěn)定出口壓力。
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